问答题系统内过氧爆炸的现象、原因、以及处理方法?

题目
问答题
系统内过氧爆炸的现象、原因、以及处理方法?

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  • 第1题:

    简述磨煤机堵煤的原因、现象、以及处理方法。


    正确答案: 原因:
    1)磨煤机风量控制不当,风量过小,给煤量太多。
    2)磨煤机出口门未完全开启、误关或阻塞。
    3)磨盘、磨辊磨损严重或研磨力调整不当。
    4)石子煤斗未按时清理而堵塞,造成风室堵塞。
    现象:
    1)磨煤机电流上升。
    2)磨煤机风量、出口温度手动控制时,风量及出口温度都将下降,磨煤机压差增大。
    处理:
    1)若发生轻微堵磨时,应立即减少发生堵煤的磨煤机煤量;若堵磨较重时,应立即将给煤量降至最小或将给煤机停运;若堵磨严重时,应立即停运该磨煤机,布置安措,通知检修进行清理;
    2)堵磨情况不严重时,可通过减少给煤机煤量、增加一次风压力、多次排渣进行处理;
    3)石子煤排放时应联系维护人员进行配合清理石子煤,避免造成排渣门卡涩、环境污染和积粉自燃等;
    在进行处理过程中,视负荷情况调节其他磨组出力。注意磨煤机吹通时,大量煤粉进入锅炉造成燃烧波动。当机组处于高负荷时,应防止机组负荷超限和主蒸汽压力以及主再热汽温等主要参数超限。

  • 第2题:

    破渣机超载停车的现象、原因、以及处理方法?


    正确答案:现象:破渣机正、反转数次,自动停车。
    原因:
    (1)炉内有大块落砖或块渣,难以破碎;
    (2)激冷室内金属构件脱焊,落入破渣机;
    (3)破渣机自身机械故障。
    处理方法:
    停车泄压,拆人孔检查,查找原因。

  • 第3题:

    系统内过氧爆炸的现象、原因、以及处理方法?


    正确答案:现象:
    (1)系统内发生沉闷响声;
    (2)系统内过氧爆炸可能发生在气化炉炉膛内或激冷室内,也有可能发生在烧嘴或煤浆管接口处;
    (3)过氧爆炸也可能发生在碳洗塔内,损坏塔板。
    原因:
    (1)投料时煤浆未先入炉,而氧先入炉或低压氮置换不足,使炉内氧气与可燃气形成爆炸混合物;
    (2)停车时,低压氮置换不合格,系统有可燃气,或氧阀泄漏,氧气入炉;
    (3)安全系统阀门动作时间有误差。
    处理方法:
    (1)爆炸如果发生在开车阶段,迅速中止开车,实施低压氮气吹除,检查爆炸原因及损坏程度;
    (2)如发生在停车阶段,关闭氧阀,检查泄漏,通低压氮置换炉内;
    (3)中止开车,检查安全系统阀门动作时间。

  • 第4题:

    气化炉排渣夹带大量炭黑的现象、原因、以及处理方法?


    正确答案:现象:
    (1)渣中可燃物较高;
    (2)煤浆流量与氧气流量不匹配,氧气流量较正常偏低;
    (3)产气量低。
    原因:
    (1)烧嘴中心枪氧量调节不当;
    (2)操作炉温偏低;
    (3)烧嘴的氧环隙或煤浆环隙增大,雾化不好;
    (4)煤浆质量差。
    处理方法:
    (1)调整中心枪氧量;
    (2)调整氧煤比;
    (3)检查烧嘴运行周期,必要时更换烧嘴;
    (4)选用优质煤种,制配合格煤浆。

  • 第5题:

    问答题
    气化炉合成气出口管道部分堵塞的现象、原因、以及处理方法?

    正确答案: 现象:气化炉操作压力与碳洗塔压力之间压差增大。
    原因:合成气出激冷室夹带固体颗粒,在出口管处积聚增大,造成堵塞或结垢。
    处理方法:
    (1)加大FV211/261/311流量;
    (2)提高激冷水流量和激冷室液位;
    (3)停车后进行专门的人工疏通。
    解析: 暂无解析

  • 第6题:

    问答题
    燃气输配系统常见的爆炸现象及原因是什么?

    正确答案: (1)容器和管线因为受腐蚀作用,壁厚减薄承受压力降低引起爆炸;
    (2)违反安全操作规程,设备和管线超压运行引起爆炸;
    (3)由于燃气泄漏,在室内达到爆炸极限遇明火产生爆炸;
    (4)气焊时乙炔回火引起爆炸;
    (5)置换不合格,管道内含氧量过多,达到爆炸极限,管道内尖硬杂物撞击钢制管道产生火花,发生爆炸;
    (6)燃气管道发生泄漏,窜入室内或其他基础设施内,遇明火发生爆炸。
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    问答题
    气化炉炉壁超温的现象、原因以及处理方法?

    正确答案: 现象:
    A、高于180~225℃的工艺指标,250℃以上报警,现场实测温度在250℃以上;
    B、局部超温报警或局部温升过快。
    原因:
    A、砖缝串气造成气流短路;
    B、气化炉操作温度过高;
    C、表面热偶指示不准确;
    D、区段或局部耐火砖脱落。
    处理方法:
    A、适当减负荷,适当调整中心氧比例;
    B、调整渣口压差在正常值,适当降低操作炉温,但是严禁出现渣口堵塞现象;
    C、检查表面热偶的准确性;
    D、系统停车,拆下烧嘴检查耐火砖,并对损坏处进行修补;
    E、严格遵守炉壁超温的操作规定。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    气化炉渣口堵塞的现象、原因、以及处理方法?

    正确答案: 现象:
    (1)PDI203压差升高;
    (2)捞渣机出渣量减小;
    (3)支撑板温度TI212异常。
    原因:
    (1)燃烧室温度低于煤浆灰熔点T3温度;
    (2)PDI203指示不准;
    (3)制浆的煤种发生变化,高灰熔点煤混入,煤灰液态渣粘度大,流动性差;
    (4)喷头磨偏造成偏喷或雾化效果差。
    处理方法:
    (1)适当提高炉温,控制在正常温度,高于T3温度50℃左右范围内;
    (2)检查确认PDI203无故障;
    (3)换煤种时及时分析,严禁使用高灰熔点煤种;
    (4)烧嘴如运行周期过长,可停车换烧嘴;
    (5)严密监视气化炉炉壁温度,发现超温现象要采取紧急措施。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    炉头煤浆管线导淋泄漏的现象、原因以及处理方法?

    正确答案: 现象:
    (1)气化炉操作温度升高;
    (2)系统压力下降;
    (3)产气量下降。
    原因:炉头煤浆管线导淋有煤浆外泄现象。
    处理方法:
    (1)如果4.5.1中所指工艺参数变化较快,立即停车;
    (2)如果4.5.1中所指工艺参数只有微小变化或变化缓慢时:
    ①摘除比值调节,参考气化炉出口温度,适当降低氧气流量;
    ②通知现场人员去703框架缓慢关闭炉头煤浆管线导淋阀;
    ③除理煤浆外泄时若泄漏量很微小,一定要缓慢逐渐消除漏量,以防气化炉过氧。若泄漏量不是很微小,停车处理。
    (3)严密监视CH4、CO2、CO+H2及渣口压差的变化,发现异常做停车处理。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    锁斗系统故障,某个阀门动作不到位的原因以及处理方法?

    正确答案: 原因:
    A、阀门轴承折断;
    B、仪表逻辑系统掉电;
    C、现场电磁阀失灵;
    D、有大块渣或洗涤冷却室金属内件脱落卡住。
    处理方法:
    A、停车处理;
    B、仪表人员查找原因,及时处理;
    C、仪表人员查找原因,及时处理;
    D、可考虑压力冲击疏通;
    若短时间不能修复,锁斗不排渣,超过1小时,则系统停车。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    氧管道或阀门燃烧爆炸的现象、原因、以及处理方法?

    正确答案: 现象及原因:
    (1)在开或关动作氧阀时,由于氧阀法兰或阀杆泄漏遇可燃物而燃烧发红,迅速烧毁而爆炸;
    (2)开车阶段建立氧气流量时或局部管段流速过高,或因管内有灰粉、油脂或焊渣、焊瘤脱落,冲刷摩擦发红烧毁爆炸。
    处理方法:
    (1)迅速切断氧气源,关阀门,立即停车。
    (2)通知空分将氧气切换成氮气。
    (3)用高压氮吹除燃烧的氧管道。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    煤浆流量波动(FT1301A、FT1302A同时波动)的现象、原因以及处理方法?

    正确答案: 现象:
    (1)煤浆流量波动,煤浆管线压力波动;
    (2)氧量同时波动(比值调节);
    (3)产气量低;
    (4)系统压力下降。
    原因:
    (1)高压煤浆泵单缸不打量;
    (2)驱动液室内有空气;
    (3)高压煤浆泵吸入管线管道不畅;
    (4)出口压力缓冲罐充压偏低。
    处理方法:
    (1)适当提高高压煤浆泵转速,加强原料煤管理,维护好滚筒筛、振动筛运行,严禁大颗粒或其它异物进入煤浆槽;
    (2)驱动液室内要及时排气;
    (3)对煤浆泵入口管及时排除沉积物;
    (4)按照规定给出口缓冲罐充压。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    电收尘内器电场内产生爆炸的原因及处理方法?


    正确答案: 由于生产操作不正确或煤质变劣,造成煤粉燃烧不完全,致使大量的C、O气体和煤粉进入电场内引起爆炸。应改善操作方法,控制废气中的C、O去含量,若烟气中的C、O含量超过2%时,应立即关闭高压电源。

  • 第14题:

    低压煤浆泵打量低的现象、原因以及处理方法?


    正确答案: 现象:
    (1)出料槽液位上升;
    (2)运行声音异常;
    (3)出口活门温度低。
    原因:
    (1)入口单缸堵塞,入口堵,单向阀堵塞;
    (2)驱动液系统有气泡;
    (3)隔膜破裂;
    (4)出口活门卡住。
    处理方法:
    (1)导泵,再冲洗;
    (2)驱动液排气;
    (3)敲击活塞,用入口冲洗水冲洗;
    (4)停车处理(导泵)。

  • 第15题:

    文丘里洗涤器堵塞的现象、原因、以及处理方法?


    正确答案:现象:
    (1)文丘里压差显示增大;
    (2)进入灰水阻力大,流量减小;
    (3)洗涤后微尘含量超标。
    原因:
    (1)合成气带灰严重;
    (2)灰水悬浮物含量过高,结垢。
    处理方法:
    (1)加大文丘里喷淋水量;
    (2)提高激冷水量和激冷室液位,降低合成气带灰量;
    (3)做好絮凝剂的配制和添加工作,降低灰水含固量。

  • 第16题:

    气化炉激冷室向后系统带水的现象、原因以及处理方法?


    正确答案: 现象:
    A、激冷水流量降低(由于文丘里压差增大造成激冷室压力偏高);
    B、激冷室液位下降;
    C、文丘里压差波动;
    D、碳洗塔液位上升(调节阀投自调时补水调节阀LV1308A开度减小);
    E、碳洗塔合成气出口温度升高,合成气流量波动。
    原因:
    A、激冷室内黑水操作温度偏高;
    B、系统负荷过高,合成气量过大;
    C、后系统压力波动且偏低;
    D、激冷室内件损坏、脱落。
    处理方法:
    A、加大激冷水量,相应加大排水量;
    B、可适当降低系统负荷;
    C、在条件允许时,适当提高系统压力,稳定后系统压力;
    D、若激冷室内件损坏,需停炉修复;
    E、在确保气化炉渣口压差正常的前提下,适当降低气化炉操作温度。

  • 第17题:

    问答题
    控制室安全系统有故障停车因素发生报警的原因以及处理方法?

    正确答案: 原因:
    A、煤浆泵转速低或流量过低;
    B、氧流量过低(三选二);
    C、洗涤冷却室出口合成气温度过高(三选二)跳车;
    D、停电或仪表空气故障跳车。
    处理方法:
    A、立即加大煤浆投入量,至安全连锁值以上操作;查找流量低的原因并处理。但应防止过氧;
    B、提高氧流量设定值,至安全连锁值以上操作,与空分系统协调找出流量低的原因并处理。同时降低煤浆泵转速给定值。同时防止过氧;
    C、提高气化炉液位在低限以上操作;加大洗涤冷却水量、冲洗水量、洗涤冷却室黑水排放量;
    D、按紧急停车程序操作,进行停车泄压处理,UPS的供电时间只有30分钟,应忙进行工艺处理。
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    问答题
    烧嘴冷却水盘管烧漏后有哪些异常现象、原因以及处理方法?

    正确答案: 现象:
    (1)出烧嘴冷却水盘管的水温偏高,TIA1309A;
    (2)出烧嘴冷却水盘管的水量增大且波动,FI1320A;
    (3)入烧嘴冷却水盘管的冷却水量减小,FI1319A;
    (4)入烧嘴冷却水盘管的水压PI1313指示偏高且波动。
    原因:
    (1)烧嘴冷却水盘管破裂,煤气窜入烧嘴冷却水;
    (2)烧嘴冷却水泵损坏,冷却水量过小或断流;
    (3)炉温高或停车期间烧嘴放在炉内时间过长。
    处理方法:紧急停车,更换烧嘴。
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    问答题
    系统内过氧爆炸的现象、原因、以及处理方法?

    正确答案: 现象:
    (1)系统内发生沉闷响声;
    (2)系统内过氧爆炸可能发生在气化炉炉膛内或激冷室内,也有可能发生在烧嘴或煤浆管接口处;
    (3)过氧爆炸也可能发生在碳洗塔内,损坏塔板。
    原因:
    (1)投料时煤浆未先入炉,而氧先入炉或低压氮置换不足,使炉内氧气与可燃气形成爆炸混合物;
    (2)停车时,低压氮置换不合格,系统有可燃气,或氧阀泄漏,氧气入炉;
    (3)安全系统阀门动作时间有误差。
    处理方法:
    (1)爆炸如果发生在开车阶段,迅速中止开车,实施低压氮气吹除,检查爆炸原因及损坏程度;
    (2)如发生在停车阶段,关闭氧阀,检查泄漏,通低压氮置换炉内;
    (3)中止开车,检查安全系统阀门动作时间。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    气化炉激冷室向后系统带水的现象、原因以及处理方法?

    正确答案: 现象:
    A、激冷水流量降低(由于文丘里压差增大造成激冷室压力偏高);
    B、激冷室液位下降;
    C、文丘里压差波动;
    D、碳洗塔液位上升(调节阀投自调时补水调节阀LV1308A开度减小);
    E、碳洗塔合成气出口温度升高,合成气流量波动。
    原因:
    A、激冷室内黑水操作温度偏高;
    B、系统负荷过高,合成气量过大;
    C、后系统压力波动且偏低;
    D、激冷室内件损坏、脱落。
    处理方法:
    A、加大激冷水量,相应加大排水量;
    B、可适当降低系统负荷;
    C、在条件允许时,适当提高系统压力,稳定后系统压力;
    D、若激冷室内件损坏,需停炉修复;
    E、在确保气化炉渣口压差正常的前提下,适当降低气化炉操作温度。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    文丘里洗涤器堵塞的现象、原因、以及处理方法?

    正确答案: 现象:
    (1)文丘里压差显示增大;
    (2)进入灰水阻力大,流量减小;
    (3)洗涤后微尘含量超标。
    原因:
    (1)合成气带灰严重;
    (2)灰水悬浮物含量过高,结垢。
    处理方法:
    (1)加大文丘里喷淋水量;
    (2)提高激冷水量和激冷室液位,降低合成气带灰量;
    (3)做好絮凝剂的配制和添加工作,降低灰水含固量。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    LV1303A1,LV1303A3阀卡或磨损严重的现象、原因、以及处理方法?

    正确答案: 现象:气化炉激冷室液位很难控制,呈下降趋势。
    原因:阀芯磨损或垢块卡住。
    处理方法:
    (1)加大激冷水量;
    (2)适当关小LV1303A1/LV1303A3阀前的手动球阀;
    (3)严重时可适当降低生产负荷;
    (4)LV1303A1/LV1303A3停车时检修。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    电收尘内器电场内产生爆炸的原因及处理方法?

    正确答案: 由于生产操作不正确或煤质变劣,造成煤粉燃烧不完全,致使大量的C、O气体和煤粉进入电场内引起爆炸。应改善操作方法,控制废气中的C、O去含量,若烟气中的C、O含量超过2%时,应立即关闭高压电源。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    气化炉排渣夹带大量炭黑的现象、原因、以及处理方法?

    正确答案: 现象:
    (1)渣中可燃物较高;
    (2)煤浆流量与氧气流量不匹配,氧气流量较正常偏低;
    (3)产气量低。
    原因:
    (1)烧嘴中心枪氧量调节不当;
    (2)操作炉温偏低;
    (3)烧嘴的氧环隙或煤浆环隙增大,雾化不好;
    (4)煤浆质量差。
    处理方法:
    (1)调整中心枪氧量;
    (2)调整氧煤比;
    (3)检查烧嘴运行周期,必要时更换烧嘴;
    (4)选用优质煤种,制配合格煤浆。
    解析: 暂无解析