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  • 第1题:

    简述汽轮机真空下降的原因及处理。

  • 第2题:

    真空下降的原因有哪些?
    循环水减少或中断;凝汽器水位过高;凝汽器铜管堵塞或脏污严重;真空系统漏空气;汽封带水或中断;真空泵运行不正常;真空系统阀门误开;循环水二次滤网堵塞;旁路系统误动作;

  • 第3题:

    分析造成凝结器真空下降的原因?
    1)循环水泵发生故障。
    2)凝结器铜管脏污,使传热效率降低。
    3)抽气装置发生故障。
    4)凝结器水位升高淹没了部分铜管和抽气器。
    5)真空系统不严密漏入空气。

  • 第4题:

    简述脱硫效率下降的原因及处理方法。
    原因
    1)浆液循环泵喷淋层喷嘴有部分堵塞,烟气直接逸出吸收塔
    2)石灰石的活性差,CaCO3与SO2反应活力减弱
    3)PH设定值偏低
    4)煤质含硫高超过设计值(吸收塔入口SO2含量高)、负荷高烟气量大。
    5)上层浆液循环泵未运行,只是下层的浆液循环泵运行。烟气与喷淋浆液接触时间相对较短,效率低。
    6)进入脱硫系统烟气含尘量增高,粉尘微粒在吸收塔与石灰石浆液接触时,将石灰石微粒(CaCO3)包裹住,SO3与CaCO3接触反应几率减少,使脱硫效率下降。
    7)表计故障不准
    处理:
    1)检验相关表记
    2)检查石灰石浆液剂量;加大石灰石浆液加料量;检查石灰石粉供货质量
    3)检查运行浆液循环泵及氧化风机出力,必要时增启
    4)加强浆液排放置换,及时提供PH值

  • 第5题:

    请简述真空下降的处理原则。
    发现真空下降,应首先核对表计,迅速查明原因并处理。真空低一值报警时应检查备用真空泵应联动正常,否则手动启动。若真空不能恢复,应按照真空下降速度减负荷,负荷低于30%额定负荷真空仍未恢复正常,应手动打闸停机。当真空降至#1、2机-80.4Kpa,#3、4机-68.7Kpa,#5机-78.4Kpa,真空低保护应动作停机,否则手动停机。