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  • 第1题:

    苯馏程不合格原因及如何处理?


    正确答案: 原因:
    (1)温差控制失灵或不在灵敏区内;
    (2)原料含水;
    (3)苯回流初馏点低;
    (4)塔的负荷过大;
    (5)芳烃纯度低,带环烷烃;
    (6)设备泄漏;
    (7)分析误差。
    处理:
    (1)控制温差在灵敏区内;
    (2)加强V1103脱水;
    (3)苯回流低于70℃排拔顶苯;
    (4)降低塔的负荷;
    (5)调整抽提的操作,保证抽烃质量;
    (6)联系检修设备;
    (7)联系化验复查。

  • 第2题:

    烧结三碳指返中残碳、结矿中残碳及混合料含碳。


    正确答案:正确

  • 第3题:

    返矿的主要组成为()。

    • A、小粒烧结矿和部分生料
    • B、部分生料及残碳
    • C、部分残碳及熔剂

    正确答案:A

  • 第4题:

    轻柴油闪点不合格,原因及处理方法?


    正确答案: 原因:
    (1)汽提蒸汽量过大或过小。
    (2)汽提塔液面过高或过低。
    (3)轻柴油,自分馏塔出来时,组分的变化。
    处理:
    (1)调节好蒸汽量。
    (2)调节好液面。
    (3)控制好17层塔盘温度。

  • 第5题:

    轻柴油闪点不合格的原因及处理方法?


    正确答案: ①汽提蒸汽量变化,调节蒸汽量;②汽提塔液面变化,保持液面平稳,合适。

  • 第6题:

    苯酸洗比色不合格原因及如何处理?


    正确答案: 原因:
    (1)白土罐操作不正常,如操作温度过低;
    (2)白土活性降低;
    (3)抽提油中轻质烯烃和极性化合物含量高;
    (4)分析误差。
    处理:
    (1)适当提高白土罐的操作温度;
    (2)切换备用白土罐;
    (3)消除抽提不合格的因素。

  • 第7题:

    影响石蜡稠环芳烃不合格的原因及处理方法?


    正确答案: 稠环芳烃和易碳是测定稠环含量的二种不同试验方法,一般情况下,只要易碳合格,就能基本保证稠环芳烃合格,其影响因素及处理方法相同.

  • 第8题:

    T-102底碳二过多的原因及处理是什么?


    正确答案: 丙烯中乙烷过多的原因:
    ①原料中碳二含量高
    ②塔底温度低,塔压高
    调节方法:
    ①联系调度降低原料中碳二含量
    ②适当提高塔底温度降低塔压

  • 第9题:

    油品颜色不合格原因及处理?


    正确答案: 原因:
    (1)油品贮存温度过高,氧化;
    (2)油罐内串入其它颜色的油品。
    处理:
    (1)检查油罐加热管,阀门是否泄漏;
    (2)根据油品的质量改调其它品种的油品。

  • 第10题:

    反渗透出水不合格、出水流率偏低的原因?处理方法?


    正确答案: 产生原因:温度低于15度。膜块变脏。膜块受损。
    处理方法:增加压力或温度。化学清洗。更换膜块。

  • 第11题:

    隔板套法兰结合面严密性不合格的原因及检查处理方法有哪些?


    正确答案: 隔板套结合面严密性不好的可能原因及检查处理方法如下:
    (1)轮缘与槽道配合过紧,上隔板落不到下隔板上。此时可用铜锤振隔板,若仍落不下来,再用塞尺检查轮缘与槽道的配合间隙。若间隙正确,便可排除该原因。
    (2)结合面或密封键有毛刺、伤痕或发生变形。遇到这种情况,应先用锉刀细致地将毛刺和伤痕修平,再涂红丹着色检查出接触点将其锉平。
    (3)上述两原因排除后,如结合面仍有间隙,可能是上隔板挂耳下部无间隙,使上隔板不能落下,此时应检查挂耳间隙。
    (4)辐向间隙及上隔板挂耳间隙的测量与调整。隔板及隔板套的辐向间隙一般在大修中不作测量,只有在隔板及隔板套中心位置作较大的调整、隔板套或汽缸结合面经过大量研刮后才进行测量检查。因铸铁会产生蠕胀,在大修中对普通铸铁的隔板及隔板套的配合间隙应加以注意。
    (5)隔板轴向间隙的测量与调整。隔板轴向间隙一般在0.05~0.2mm以内。用塞尺测量,如间隙过大,一般在进汽点焊几点后修平。需要在出汽侧加厚时,应加半环形垫。调整原则是:要保证出汽侧严密,动静间隙合格。

  • 第12题:

    问答题
    水头损失增加很慢,过滤水浊度不合格原因及处理方法?

    正确答案: 首先考虑到滤料内有泥球,应清除或捣碎泥球,改进冲洗方法,增加冲洗强度,延长反应时间,或增设表面冲洗,减低滤速。滤料中如有机物质含量较多,可在水中投加漂白粉进行慢泡清洗等。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    铝合金钣金件热处理后,机械性能不合格产生的原因及排除方法?


    正确答案: 产生原因:化学成分有偏析;违反了热处理工艺规程;保温时间不足或温度低。
    排除方法:化验合金得化学成分;零件进行重复淬火;延长加热时间,淬火温度取上限。

  • 第14题:

    返矿的主要组成为()。

    • A、小粒烧结矿及部分生料
    • B、部分生料及残碳
    • C、部分残碳及熔剂
    • D、小粒烧结矿及残碳

    正确答案:A

  • 第15题:

    油品酸度不合格的原因及处理方法是什么?


    正确答案: 原因:
    ①加碱量不足或不稳,这是最常见的原因;
    ②原料油来量不稳或性质变化。
    处理:
    ①提高加碱量或平稳加碱量;
    ②联系有关岗位,平稳操作或提高加碱量。

  • 第16题:

    发生碳堆积的原因、现象及处理办法?


    正确答案: 事故现象:
    1)再生器含氧量回零;
    2)再生床层温度下降,稀密相温差为负值;
    3)再生催化剂采样颜色发黑;
    4)旋分器压降上升;
    5)富气、汽油产量减少、回炼油罐液位上升;
    事故原因:
    1)原料性质变化或反应深度过大,使生焦量过高;
    2)汽提效果差;
    3)再生器主风量不足,使焦炭不能充分燃烧;
    4)再生床温过低,燃烧效果变差;
    5)喷燃烧油量过大;
    6)小型加料速度太快,助燃剂补充不及时;
    7)回炼量增大,床层藏量降低,压力低,使再生效果变差;
    8)反应温度高、催化剂活性高造成反应深度大;
    9)反应温度过低,待生剂带油;
    处理方法:
    1)根据原料性质变化,控制合适的反应温度;
    2)提高汽提蒸汽量;
    3)提主风量,供氧充分;
    4)提再生器床温,再生器压力,再生器藏量,加强烧焦;
    5)喷燃烧油要缓慢进行;
    6)控制小型加料速度,或置换催化剂;
    7)适当降低回炼量和反应深度,减少生焦;
    8)视碳堆积程度降量,尚无缓解时可切进料,流化烧焦;
    9)控制稳反应深度;
    10)处理碳堆积后期,严防二次燃烧发生。

  • 第17题:

    苯的酸洗比色不合格,分析原因及找出处理方法?


    正确答案: 原因是苯中烯烃含量偏高。
    处理方法:适当提高白土塔入口温度;适当降低进料量;切换白土塔操作。

  • 第18题:

    嗅味不合格的原因及处理方法?


    正确答案: 原因:1.原料蜡溶剂含量多.2.汽提塔操作不够,汽量少,3.原料脱气塔,干燥塔真空低.4.成品罐长期没刷有氧化蜡存在,处理:1.提高原料脱气塔,干燥塔的真空,加大汽提塔汽提蒸汽量,2.稳定汽提塔操作,提汽提量,3.找原因,保持真空度不小于0.08MPA.4.成品罐倒空清扫.

  • 第19题:

    未反应碳四中甲醇含量超标原因和处理方法? 


    正确答案:原因
    (1)萃取水甲醇含量超标。
    (2)甲醇萃取塔液位波动。
    (3)塔压控制偏高。
    (4)萃取水量少。
    (5)萃取水温度高。
    (6)进料量不稳。
    (7)进料温度偏高。
    处理方法
    (1)调整甲醇回收塔操作,降低塔底水中甲醇的浓度。
    (2)稳定萃取塔的界面。
    (3)控制萃取塔的压力在工艺指标内。
    (4)提高萃取水流量,如系统内循环水量不足,及时补除盐水。
    (5)降低萃取水的温度。
    (6)稳定进料流量。
    (7)降低进料温度。

  • 第20题:

    油品粘度指数不合格原因及处理?


    正确答案:原因:基础精制深度不够;
    处理:1.打入新的基础油调整粘度;
    2.重新搅拌,做化验分析;
    3.同粘度指数较高的进行调合。

  • 第21题:

    反出水不合格、进水压力过低的原因?处理方法?


    正确答案: 产生原因:过滤器受阻。进水压力低。
    气动门损毁处理方法:过滤器更换。进水压力增加。气动门更换。

  • 第22题:

    闭式水水质不合格的原因及处理办法?


    正确答案: 闭式水水质不合格的原因及处理方法如下:
    1)闭式热交换器泄漏,可倒换闭式热交换器运行;
    2)闭式水系统本身管道脏污,引起闭式水不合格。可进行闭式水冲放;
    3)凝结水或化学补水箱后水质不合格而引起闭式水水质差。这就要提高化学补水水质或凝结水水质了。

  • 第23题:

    问答题
    碳洗塔带水的现象、原因及处理方法?

    正确答案: 现象:
    (1)出塔合成气温度不稳定。
    (2)有汽水共振现象。
    (3)水/气的比例增大。
    (4)FI1315指示波动且增大。
    原因:
    (1)碳洗塔塔板洗涤液分布不均或者出现栏液。
    (2)碳洗塔液位指示不准。
    (3)碳洗塔内件损坏。
    处理方法:
    (1)调整碳洗塔塔板进水量或减负荷生产,调整进文丘里水量(适当减少)。
    (2)联系仪表,校验液位计。
    (3)如果带水严重,待停车后检查处理。
    (4)通知变换工序,注意排放分离水。
    解析: 暂无解析